大额投入于车间,溶剂残留和苯含量还是不合格?!
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【摘要】以某企业为例,该软包厂试做了多个批次送检,均不符合标准,随后有专业人士去该厂查看,发现造成溶剂残留和苯含量过高的原因有很多。该专业人士针对问题,给出了对应的解决方案。
【正文】
含苯油墨由于市场要求通过GMP认证,软包企业往往投入大量的人力物力对车间进行了相关的改造。以某企业为例,该软包厂试做了多个批次送检,均不符合标准,溶剂残留都在20mg/m2以上,苯含量高达5mg/m2。请专业人士到生产现场查看,发现了不少问题。
发现的问题
1、车间设计不合理,他们采用的是顶送侧回排风循环系统,这种设计极不利于溶剂的挥发排出。
2、车间内有苯类物质存放,有交叉污染的嫌疑。
3、机器没有彻底清洁不排除有苯类物质,设备的排风系统太差,风机,风道,加热风机烘道功率达不到要求。
4、油墨用当地某品牌氯化聚丙烯油墨,胶水是当地品牌聚氨酯双组份胶水。油墨与胶水不匹配。
5、所有原材料均采集样品检测,包括BOPP,纸,正丙酯,乙酯,丁酯。
6、实际操作不规范。比如烘箱温度过高但是风量达不到要求,造成假干现象,进排风量不均衡。
7、固化室没有通风条件,溶剂气体无法排出。
针对该企业的问题,给出的解决策略
1、车间排风循环系统改为侧送顶回方式。
2、彻底清洁车间,含苯物质全部清除。
3、设备彻底清洁,加大排风风机,加大风道,加大烘箱风机功率。
4、原材料检测结果为BOPP达到要求,纸的溶剂残留超标为12.4m g/m2。建议更换,并改善存放条件。因为纸张吸附性很强长期存放在溶剂空间中很容易吸附空气中溶剂。正丙酯纯度检测为97.8%建议更换供应商,乙酯丁酯合格。
5、操作方面,印刷机烘箱温度的设置应遵循由低到高的原则。有条件时可以在最后一色后加。
江苏申凯包装高新技术股份有限公司成立于2002年,公司注册资本8000万RMB,天交所上市企业,,股权代码000057,高新技术企业,公司总投资超过2.1亿RMB,拥有20000余平方米普包厂区;拥有13000平方米的药包厂区, 11000平方米的办公面积。公司拥有二位行业顶尖研发博士,每年新增超过100多个专利,专业生产食品包装膜(袋)、药用包装膜(袋)、化工包装膜(袋)、电子监管码防伪包装等各类彩印复合包装膜(袋)。现位于无锡新区硕放中通路99号,毗邻上海车程2小时内。
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